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加工(gōng)中心外部故障案例分析

發表(biǎo)時間(jiān):2016-09-14      點(diǎn)擊次數:3489
  由于現代的數(shù)控系統可靠性越來越高(gāo),故障(zhàng)率越來越低,很少發生故障。大(dà)部(bù)分故障都是非系統故障,是由外部原因引起的。
  
  現代(dài)的(de)數(shù)控設(shè)備都是機電一(yī)體化的産(chǎn)品,結構(gòu)比較複雜,保護(hù)措施完(wán)善,自動化程度非常高。有些故障并不是硬件損壞引起的(de),而是由于操作、調整、處理不當引起的(de)。這類故(gù)障在設(shè)備使用初期發生(shēng)的頻率較高,這時(shí)操作(zuò)人員和維護(hù)人員對設備都不(bú)特别熟悉。
  
  例一、一台數控銑床,在剛投入(rù)使用的時候,旋轉工作台(tái)經常出現不旋轉的問(wèn)題(tí),經過對機床工作原理(lǐ)和加工過程進行分析,發現這個問題與分度裝置有關,隻(zhī)有分度裝置在起始位置時,工作台才能旋轉(zhuǎn)。
  
  例二、數控銑(xǐ)床發生打刀(dāo)事故(gù),按急停(tíng)按鈕後,換上新刀,但工作台(tái)不旋轉,通過PLC梯圖(tú)分(fèn)析,發現其換刀(dāo)過程不正确,計算機認(rèn)為(wéi)換刀過程(chéng)沒有結束(shù),不能(néng)進行其它操作,按正确程(chéng)序重新換刀後,機床恢複正常(cháng)。
  
  例三、數(shù)控機床,在(zài)剛(gāng)投入使用(yòng)的時候,有時出現意外情況,操(cāo)作人員按(àn)急停(tíng)按鈕後,将系統斷電重新啟動,這(zhè)時機床不回參考點,必須經過一(yī)番調整,有時得手工将(jiāng)軸(zhóu)盤到非(fēi)幹涉區。後來吸取教訓,按急停按鈕後(hòu),将操作方式變為手動(dòng),松開急停按(àn)鈕,把機床(chuáng)恢複到正常位(wèi)置,這時再操作或斷電,就不會(huì)出現問題。